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液压支架“手动挡”变“自动挡”:手阀改电液控升级全案解析

更新时间:2025-12-10点击次数:8

在智能化开采成为主流趋势的今天,许多矿区的液压支架仍在使用传统的手动先导阀操控。这种“手阀”操作方式,依赖工人近距离、高强度地逐一扳动阀杆,不仅劳动强度大、移架速度慢,更在顶板条件复杂时带来巨大的安全风险。将手动先导阀升级为电液控制系统,已成为老旧工作面提质增效、保障安全的必经之路。本文将为您系统解析“手阀改电液控”的完整方案,揭开这项关键改造的技术内核与巨大价值。

一、 为何必须升级?手阀操控的四大痛点与电液控的变革性优势

传统手阀操控的固有瓶颈:

  1. 效率天花板:移架过程完全依赖人工观察与操作,每架动作间隔长,跟机速度慢,严重制约采煤机割煤效率,成为工作面提速的“卡脖子”环节。

  2. 安全风险高:工人需在支架下方或前方操作,面对潜在的片帮、掉矸风险。在顶板来压或支护状况不佳时,近距离操作危险性极高。

  3. 支护质量不均:初撑力靠操作工手感与经验保证,极易出现“一把紧一把松”的情况,导致支护阻力不均,顶板管理困难,易引发局部冒顶。

  4. 劳动强度巨大:一个工作面数百架支架,每班需成百上千次扳动阀杆,对工人体能是极大消耗,易因疲劳导致误操作。

电液控制系统带来的变革性提升:

  1. 远程自动,安全高效:操作人员可在顺槽监控中心远程控制,实现单架自动、成组顺序控制乃至全工作面跟机自动化。将人从危险区域彻底解放,移架速度可提升2-3倍。

  2. 精确支护,保障质量:系统可精确控制升柱时间与压力,确保每架支架的初撑力达到并保持设定值,实现顶板均衡、主动支护。

  3. 数据可视,智能管理:实时监测并上传支架压力、倾角、行程等数据,为顶板压力分析和生产决策提供数据支撑,实现预防性维护。

  4. 减员增效,降低强度:大幅减少支架操作工数量,从根本上降低劳动强度,并解决熟练工短缺问题。

二、 升级方案核心:不只是“换阀”,而是系统性再造

手阀改电液控,绝非简单的“以电器件替换机械阀”。它是一个涉及控制模式、液压回路、信息架构的微型“机电液一体化”系统性改造工程。

1. 核心改造部件清单:

  • 控制系统“大脑”:工作面主控计算机(顺槽主机)、支架控制器(如国内外成熟的PM32、S200等型号)

  • 感知系统“神经”立柱压力传感器(监测支护状态)、行程传感器(检测推移与升降位置)、倾角传感器(监测支架姿态)。

  • 执行系统“手脚”电磁先导阀组(替代原手动先导阀,接收电信号驱动主阀)、电液控换向阀(核心执行机构,部分方案保留原主阀,仅改造先导控制部分)。

  • 动力与网络“血脉”:本质安全型电源、架间供电电缆、通信电缆(如CAN总线)及防爆接线盒

  • 关键液压部件:可能需要增加或改造先导过滤系统、进回液截止阀等,以保障电液控系统对油液清洁度的更高要求。

2. 核心改造步骤详解:

  • 第一步:评估与设计

    • 现场测绘:确认现有支架型号、主阀型号、油路布局、安装空间。

    • 方案定制:基于地质条件与工艺要求,确定控制功能(是否需跟机自动化)、传感器配置方案(几柱测压?是否测倾角?)。

    • 兼容性设计:核心是设计电磁先导阀与原有主阀的接口适配块,确保新电磁阀能精准、可靠地驱动旧主阀芯动作。这是改造成功的关键技术点。

  • 第二步:井上准备与测试

    • 组装与联调:将控制器、电磁阀、传感器等在样架上组装,在试验台进行全功能模拟测试,确保程序逻辑、动作顺序、响应速度达标。

    • 出厂检验:每一套系统均需通过严格的老化、振动、防爆测试。

  • 第三步:井下施工与安装(关键阶段)

    • 分区停电停液,逐步推进:切忌全工作面同时施工,应以10-20架为一个单元,完成一个单元,测试一个单元。

    • 标准化作业

    1. 拆除旧手动先导阀及部分管路。

    2. 安装控制器、电磁先导阀组、传感器,并可靠固定。

    3. 敷设并保护架间电缆,连接所有电气部件。

    4. 安装液压接口块,连接先导油路,确保无泄漏。

  • 第四步:系统调试与验收

    • 单架调试:逐架测试升降柱、推移、拉后溜等所有动作,校准传感器零点和量程。

    • 成组与自动功能调试:测试邻架操作、成组推移、跟机自动化等高级功能。

    • 试运行与培训:带载运行至少一个生产班,并对操作、维护人员进行系统培训。

三、 效益分析:算清改造的“经济账”与“安全账”

1. 直接经济效益:

  • 效率提升收益:移架速度提高后,采煤机割煤速度可同步提升,预计工作面综合产能可提升15%-25%。这是改造最大的效益来源。

  • 减员节省收益:可减少支架工50%以上,直接节省大量人工成本。

  • 材料节省收益:精确的初撑力控制减少了阀件、密封的冲击损耗,延长液压系统寿命,降低维护成本。

2. 安全与管理效益(难以量化但价值更高):

  • 彻底杜绝操作工在架前架下的安全风险。

  • 顶板事故率显著下降,支护质量数字化管理。

  • 为全矿智能化建设奠定最重要的基础数据采集层。

3. 投资回报周期:
对于一個100架左右的工作面,整套改造投入通常在数百万元级别。通过效率提升增产和人工节约,大部分矿井的静态投资回收期在12-24个月以内,其长期效益则持续体现在后续多年的安全与高效生产中。

四、 成功关键与避坑指南

  1. 选择有经验的供应商:改造的核心在于对“新旧系统”接口的深刻理解与工程经验,而非简单堆砌品牌部件。供应商应能提供成熟的接口适配方案和大量成功案例

  2. 重视液压油清洁度:电液控系统对油液污染更敏感,改造前务必彻底清洗或更换工作面液压管路,并升级过滤系统。

  3. 培训必须到位:将维护人员从“换密封、清阀芯”提升到“懂原理、会诊断、能处理简单通信故障”的水平,是系统稳定运行的保障。

  4. 规划预留升级空间:在设计时,应考虑未来与采煤机、输送机智能联动(三机协同)的接口可能性,避免二次改造。

结论:从“人力驱动”到“数据驱动”的跨越
液压支架“手阀改电液控”,本质上是一次将支架群从“人力密集驱动”升级为“数据智能驱动”的生产力革命。它不仅是设备的升级,更是管理模式、安全理念和生产效率的全面进化。对于希望突破产能瓶颈、迈向本质安全与智能化的矿山企业而言,这项改造已不是“要不要做”的选择题,而是“如何又快又好地做”的必答题。选择一个技术扎实、经验丰富的合作伙伴,采用一套成熟可靠的系统性方案,将是您顺利完成这次关键跨越,并收获丰厚回报的最有力保障。


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